寺河矿盯紧块率效益源实现块率最大化

[导读] 作为晋煤集团在侯月铁路线上唯一的装车点,寺河矿选煤厂把提升商品块煤量作为最大效益源,从源头和洗选加工两个环节不断优化工艺、降低块损,持续释放精细管理红利,实现效率效益的双提升。

作为晋煤集团在侯月铁路线上唯一的装车点,寺河矿选煤厂把提升商品块煤量作为最大效益源,从源头和洗选加工两个环节不断优化工艺、降低块损,持续释放精细管理红利,实现效率效益的双提升。

在寺河矿一号煤山的落煤点,据专业人员测算,原煤从高达15米的筒仓落地,加上推煤机的碾压,这一落一压间就形成了不必要的块损。为确保优势块煤量的增加,寺河矿选煤厂想尽办法,下足功夫,通过对原煤落地环节的精细化动态管控和持续的工艺改进,努力实现块率的最大化。

赵海燕是寺河矿选煤厂原煤车间的一名巡检工,负责煤山和混煤场两个运输系统和6个转载点的巡检工作,由于煤山落煤和转载点正是造成块损的主要因素,因而赵海燕最关键的工作之一就是时刻观察煤量变化,确保混煤场皮带实现1600吨/时满负荷运行。据了解,她观察的两个闸板分别是控制通往混煤场和煤山煤量的,比如说每小时2000吨的总量,混煤场分1600吨、煤山分400吨。如果总煤量减少,她没有及时调整闸板,那么本该可以走混煤场的煤就去了煤山,所以这边应多注意煤量变化,及时调整,那一年下来无形中能挽回不少损失。

为最大限度降低煤山落煤造成的块量损失,原煤车间每一班值班干部结合生产实际情况,时刻保持与井下、控制室、各岗位司机动态联系,根据井下生产、煤山储煤、设备运行等情况,合理协调和调度,实现总体煤量的均衡入洗。如果整体协调好煤量,煤山落煤块损也会从整体得到改善。厂里的每个转载点是块率的消耗点,也是增长点,该厂紧抓每个细小环节,通过每个系统、每个岗位的个体效率和工作质量的提高,来达到整体效率的提升。

为将煤山落煤造成的块损率“变失为得”,寺河矿选煤厂正积极着手一系列设备工艺改进等新工作,通过在原煤初入点安装滚筛,将块煤直接输送至混煤场,从而降低煤山落煤块损率。

目前,块煤无论是从价格还是从市场需求量来看都是非常可观的,要想抓住这一效益增长点,就要最大程度减少块损,提升块率。当前,该矿选煤厂也在积极着手安装滚筛、改变缓冲仓入料方式等改造工作,加快降损提块工作进度,通过抓细节、抓环节、抓改造,确保在不增加原煤产量的前提下每年新增块煤20万吨。

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